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乌兰浩特卷烟厂:用代码“写”出新质生产力
来源:中新网云南 编辑:王艳 2026年01月09日 09:16

  中新网云南新闻1月9日电(马迎新)在云南中烟红云红河集团乌兰浩特卷烟厂卷包车间,一套看似复杂的“滤棒交换站”设备,正经历着一场静悄悄的“数字革命”。

  过去一年,这里的电气维修工们没有添置昂贵的新机器,却让老旧设备的运行效率脱胎换骨——秘诀,就藏在一行行自己写的程序代码里。

  故事要从那一捆捆让人头疼的线缆说起。

  作为卷烟生产线的关键枢纽,“滤棒交换站”犹如一个大号“接线板”,通过无数物理线缆和插接器,在发射机与接收机之间传递关键信号。然而,随着设备运行超过十年,问题接踵而至:上千个接线端老化松动,插接器每月故障超过50次,电气维修人员疲于奔命,每年仅维修更换配件就需花费近8万元。

  “最头疼的是接触不良,信号时有时无,就像打电话老断线。”一位电气维修工深有感触。为排查故障,团队甚至自制带LED灯的测试工具,在密如蛛网的线缆中逐个测试,费时费力。

  转机源于一个大胆的设想:能否去掉物理线缆,让信号在“云端”传输?

  车间技术团队决定尝试。他们不再执着于更换硬件,转而瞄准控制设备的“大脑”PLC——可编程逻辑控制器和上位机系统。核心思路是“数字化软连接”:将所有发射机和接收机的物理信号接入PLC的输入输出模块,再通过内部程序,像软件配置一样自由“配对”连接关系。

  电气维修工在对接程序构建 马迎新摄
电气维修工在对接程序构建 马迎新摄

  这听起来简单,实则是一次对原有控制系统的“心脏搭桥手术”。团队梳理了320条信号链路,重写底层控制程序,以不到90条循环语句替代了以往600多行的重复代码,使信号匹配变得高效清晰。他们还为四台滤棒发射机加装了智能触摸屏,操作工能像查看手机地图一样,实时掌握每条管道的“准备”和“要料”信息,堵塞情况一目了然。

  其中最巧妙的一处设计,是防误操作机制。团队为每根管道和软管都赋予包含规格、长度、材料等信息的“数字身份证”。当操作工在屏幕上连接接口时,程序会自动比对“身份证”是否匹配。若不匹配即立刻禁止发射并报警,从源头杜绝了因人工接错管导致的生产事故。

 电气维修工在进行网络部署 马迎新摄
电气维修工在进行网络部署 马迎新摄

  “这就好比以前的电话交换机需要人工插拔线,现在全部变成了程控交换,在电脑上点一下就能完成连接。”项目负责人王永才这样比喻。

  改造效果立竿见影。新系统上线后,由物理插接器引起的月度故障从52.5次骤降至近乎为零,月均故障处理时间从669分钟大幅缩减至不足32分钟,降幅超95%。维修人员从繁琐的插拔、更换中解放出来,每年两次的大规模集中检修也成为历史。

  电气维修工在修复信号线缆故障 马迎新摄
电气维修工在修复信号线缆故障 马迎新摄

  这项“滤棒交换站传输信号数字连接方式的开发与应用”创新,仅是乌兰浩特卷烟厂技术创新浪潮中的一例。2025年,工厂《制丝线关键工序智能预测模型构建》项目获得云南中烟技术革新二等奖,全年共获授权专利129件。这些专利并非束之高阁,而是切实作用于生产线、解决实际痛点的“金点子”。

  与磨损插针“斗智斗勇”,到在代码世界中重构生产逻辑,在乌兰浩特卷烟厂,技术创新不是口号,而是车间维修工和操作工们,对着一个故障点、一张损耗单,用图纸、代码和反复试验“琢磨”出来的实在办法。

  它们如同为生产线赋予会思考的“关节”与“神经”,让传统制造流程变得更加灵敏、高效、与智能。(完)

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