中新网云南新闻2月27日电(袁鹏 胡倩 朱新阳)“小伙伴们,天然气市场的交易规则大变样了!”袁鹏手持一份天然气公司的新规文件,步履匆匆地走进办公室,语气中透露出紧迫感。
同事们迅速围拢过来,只见文件上明确规定:天然气企业用户需提前一日提交次日用量预测,若预测偏差超过5%,超出部分即便未使用,也需按单价的30%结算。
统计员王爱玲迅速计算后惊呼:“以往我们的人工预测偏差常超12%,若按照新规计算,每年工厂将额外支出大笔费用。”这一计算结果让在场众人无不倒吸一口凉气。对此,车间立即组织“锅炉QC小组”展开攻关,旨在将预测偏差控制在5%以内。
数字化破局
“传统人工预测已不适用,我们必须转向数字化,开发自动预测模型。”QC小组组长刘鸿剑果断提议。
团队随即展开头脑风暴,但很快遭遇难题。工厂布局复杂,三个厂区、十余个车间,涉及“工艺流程”“设备状态”“季节变化”等繁多变量。

关键时刻,苏国庆站了出来,“再多的变量,我们也要一一摸清。”团队随即深入工厂各车间和部门,细致调研每一个数据变量和生产环节的变化,最终成功建立了数据采集通道。
预测模型攻坚
有了数据基础,团队立即投入分析。他们深知,构建多变量预测模型需要大量数据支撑,并通过反复拟合和试验确保准确性。历经无数次尝试,最终确定了模型框架,但数据噪声和参数优化问题一度令团队陷入困境。
不达目的决不罢休,通过重新审视思路、查阅文献并请教专家,团队找到了解决方案,并上线了第一版模型。然而,初次预测偏差仍达8%。
再一次认真分析后,小组成员周怡提出为模型添加“自学习”功能,经过315次迭代优化,最终将预测偏差降至4.71%。
胜利的喜悦
回顾这段历程,每一组数据都镌刻着团队的坚韧,每一条代码都闪耀着创新的光芒。

后来,在全国烟草行业第三十五届优秀质量管理小组成果发布会上,小组的QC成果《天然气耗用量预测模型的研发》赢得专家评委一致认可,获得一等奖。
作为行业首创,云南中烟红塔集团玉溪卷烟厂自主开发的“天然气智能预测模型”,不仅实现了从人工经验到智能算法的跨越,更标志着工厂正以数字化转型赋能高质量发展。(完)